短程硝化A/SBR 工艺将硝化反应过程控制在氨氧化产生NO2-的阶段,阻止NO2-进一步氧化,直接以NO2- 作为菌体呼吸链氢受体进行反硝化。此过程减少了亚硝酸盐氧化成硝酸盐,然后硝酸盐再还原成亚硝酸盐两个反应的发生,降低了需氧量、反硝化过程中有机碳的投入量,降低了能耗和运行费用[2]。
A/SBR 组合将A 池(反硝化)放前,利用进水中COD 进行同步反硝化反应,利用进水中COD 弥补了化肥污水中COD 之不足,反硝化好,省O2 还副产碱度,可将硝化除氨耗碱量下降20%,节省费用,节省后置反硝化时间。
本工艺采用连续进水,间段排水运行方式。进水、曝气、沉淀滗水、排泥、待机多工序一池完成,可节省投资费用。工艺抗负荷冲击强,因SBR 对进水有几十倍的“*释”能力,即使进水短时间内NH3-N超过设计指标,也不影响SBR 处理**,只需延长一些曝气时间即可。这一点在实际运行中得到证实。2011 年9 月11 日,因合成氨系统停车,A/SBR 池进水氨氮质量浓度达到257 mg/L,出水氨氮质量浓度为7.4 mg/L。2012 年3 月22 日,因事故排放高含氨废水,A/SBR 池进水氨氮质量浓度达到295mg/L,延长曝气4 h,出水氨氮质量浓度为3.5 mg/L,在后续周期的处理中,并未发现细菌受到高氨氮进水抑制,处理后氨氮含量都小于10 mg/L。
在选择废水处理工艺时,应根据进水水质的特点和出水要求,并结合当地具体条件等进行综合考虑,尽量做到投资节省,**稳定和运行费用低。
CMC 生产废水主要成分为氯化钠和羟基乙酸钠,也含少量CMC 杂质和乙醇。高CODCr、高盐分是其主要特点。虽然排放标准对盐分不作要求,但由于盐分对废水处理产生以下影响:①污泥沉降性能变差,絮凝过程药剂的投加量增加;②导致微生物渗透压过高,微生物会失水死亡,影响去除**;③降低氧的饱和系数,影响氧的传质效率;④对设备和构筑物具有腐蚀性。因此,选取工艺既要有较高的去除负荷,也要对盐分有较高的适应性。
通过技术经济分析,确定采用预处理-水解酸化-接触厌氧-CBR 组合工艺进行处理。
生产废水盐分和污染物浓度均较高,对其采用中和曝气及絮凝沉淀进行预处理,去除水中带入的CMC 产品(http://www.maoyihang.com/invest/)、悬浮物质及部分CODCr 之后,与其它废水在均质池进行盐分和浓度的调节,均质后出水进入后续的生化构筑物。
厌氧采用两相厌氧工艺,即水解酸化阶段和甲烷化阶段分别在水解酸化池和接触厌氧池完成。水解酸化池采用微氧环境,提高了兼性水解酸化菌和产酸菌的生理代谢功能,其物理搅拌作用改善了水力条件,强化了水解污泥与有机底物的传质作用,促进了废水的水解酸化作用,池内设有软性填料,促进微生物与废水的充分接触与传质;接触厌氧池采用脉冲和旋切2 种布水方式,布水均匀,对颗粒污泥的搅拌比较充分,同时废水呈周期性上升,有利于水中污染物质在填料污泥层内被吸附,出水采用两相分离。